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鉚釘機廠(chǎng)家——鉚釘機機托輥磨損原因分析 |
發(fā)布時(shí)間:2013-11-30 10:00:09 |
概括托輥的質(zhì)量及運用環(huán)境分析,構成托輥損壞的緣由有以下幾個(gè)方面: 1、托輥的密封功用差。水渣堆集進(jìn)入托輥軸承,構成卡澀或轉變靈敏度差而構成磨損。 2、稀漿類(lèi)灰渣對托輥的磨損。有時(shí)撈渣機出來(lái)的稀漿類(lèi)灰渣,簡(jiǎn)略粘附在膠帶上,掉落到托輥兩頭的支架和托輥軸上。一方面會(huì )磨損托輥筒體,另一方面會(huì )結塊構成卡澀。 3、顆粒度較大的灰渣對托輥筒體的磨損。有時(shí)撈渣機出來(lái)的顆粒較大的灰渣,粘附著(zhù)膠帶上,硬而尖銳的物料對托輥筒體磨損的很快。 4、皮帶跑偏。滾筒包膠磨損、托輥組托輥作業(yè)不正常等影響皮帶跑偏,在皮帶偏移高點(diǎn)的托輥受力很大,長(cháng)時(shí)辰作業(yè)托輥簡(jiǎn)略磨損減薄直至開(kāi)裂。如今托輥磨損量較多的出如今卸料前的皮帶段。 5、皮帶回程段粘附灰渣。清掃器刮片磨損、不貼緊皮帶面,灰渣粘度增大、含水率高檔均會(huì )構成皮帶面帶渣。珠海電廠(chǎng)#1、#2管式皮帶機回程段皮帶有一段是垂直向下組織,皮帶回程段粘附灰渣根柢在此處可以掉到脫水倉內,與我廠(chǎng)管式皮帶機方案組織有著(zhù)明顯區別。 6、灰渣含水率高。緩沖渣倉濾水元件及疏水管路堵塞,閘板疏水管路堵塞,排渣后未及時(shí)進(jìn)行濾水元件反沖刷,均會(huì )致使灰渣帶水過(guò)多。 7、緩沖渣倉灰渣直排。撈渣機出來(lái)的灰渣未經(jīng)一守時(shí)辰脫水,直接由管式皮帶機運送到脫水倉,會(huì )構成灰渣含水較多,管式皮帶機空載時(shí)辰增多,加快了托輥的磨損。 8、托輥軸承質(zhì)量。有些托輥作業(yè)面清洗,由于軸承質(zhì)量疑問(wèn)也會(huì )構成轉變不靈敏或卡澀,然后出現磨損。 9、管狀皮帶包口處灰渣外溢。托輥組托輥磨損,皮帶運送物料過(guò)多,會(huì )構成皮帶包口不嚴密,皮帶發(fā)作一定的共振,包口處灰渣外溢致使其它托輥磨損加快 關(guān)于當時(shí)管式皮帶機存在疑問(wèn),選用以下改進(jìn)方法,降低托輥損耗量: 1、皮帶作業(yè)面回程段加裝V型清掃器,較少回程段帶渣。 2、皮帶沿線(xiàn)加裝沖刷水管,堅持皮帶面及托輥作業(yè)面清洗。 3、降低灰渣含水率。作業(yè)中盡量避免灰渣直排,析水元件守時(shí)收拾堅持疏水管路疏通。 4、維護中及時(shí)溝通磨損托輥、滾筒,調整好皮帶跑偏,避免加劇磨損其它托輥組。 5、托輥筒體厚度正本運用為5mm,現增加到9mm,查詢(xún)運用效果。 6、按時(shí)按質(zhì)結束管式皮帶機及渣倉析水元件的守時(shí)維護作業(yè),必要時(shí)增加定維次數。 7、建議撤消皮帶機機架網(wǎng)板,便當作業(yè)、檢修人員的往常檢查及維護,及時(shí)發(fā)現設備風(fēng)險并消缺。 8、每周守時(shí)收拾皮帶機架、托輥支架、底部擋渣板清洗,尤其是滾筒及托輥組的積渣。 9、跟蹤查詢(xún)撈渣機的出渣情況,根據渣量、灰渣顆粒度情況及時(shí)監控管式皮帶機的作業(yè)。 |
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